井施工队工作总结
一、全年生产情况
2018年我队共施工了,实现 井综合评定良好, 综合评定优秀,优良率100%,全年安全生产无事故。
2018年以来,井队立足施工组织设计,强化全井统筹技术管理,突出风险预先识别,针对不同井,不同区块、不同层段,采取差异化管理,切实落实好“一井一策,一层一策”的技术管理,其中 井周期缩短率32.74%,57/8″小井眼水平位移达 m,创外围井水平位移最长记录,受到甲方的通报表扬。
二、各井施工情况
部署在 主体区块以外的一口四开制开发斜井,设计斜深7100.79m,钻井周期126天。本井于 日开始搬迁, 开钻,2018年3月16日完钻,完钻井深 m,钻井周期 天,扣除额外工作量31.21天,实际钻井周期 天,周期缩短率20.57%,全井平均机械钻速8.03m/h,全井圆满完成钻井施工任务。
井为 分公司部署在塔中区块的一口侧钻水平井,设计井深 实际完钻井深6354.36m,本井于 日开钻, 日完钻,钻井周期37.65天,扣除额外工作量1.33天,实际钻井周期36.32天,周期缩短率32.74%,全井平均机械钻速2.28m/h,全井圆满完成钻井施工任务。
三、2018年施工井的难点及对策
1、井三开泥盆系、志留系漏、垮严重
本井三开钻进过程中,泥盆系、志留系共发生8次井漏,同时在柯坪塔格组地层垮塌严重,转盘扭矩大,钻进困难。结合邻井资料,组织井队技术人员进行讨论分析,制定出复杂情况应对方案:
1、钻遇泥盆、志留系后,结合邻井资料和设计,调整好钻井液性能,增加钻井液的抑制性和抗高温性能,再开始钻穿;
2、钻进过程中把好操作关,平稳操作,不要强拉硬压;
3、控制起下钻速度,防止过大激动压力激漏地层,起钻按要求灌浆,下钻按要求顶浆;
4、加强钻具管理,入井前检查好钻具丝扣及台肩面,按规定扭矩上扣,定期
倒换钻具,按规定进行检查探伤。
5、做好干部值班,确保复杂情况第一时间能处理;
6、与钻井液服务方协调沟通,加强钻井液的维护及堵漏方案的制定;
7、针对柯坪塔格组钻开后,地层应力释放,周期性垮塌严重现象,井队根据井况及时简化钻具组合进行划眼,待井眼通畅后更换常规钻具快速钻穿。
2、施工的难点及应对措施
(1)本井采用57/8″井眼侧钻钻进,水平段位移达1225m,钻进期间将出现托压、粘卡严重、摩阻增大,钻进困难等现象。对钻井液润滑性、携岩性、防塌性、抗高温性能要求较高。
(2)本井设计钻遇3套断层,易出现井漏、垮塌、卡钻等风险。
应对措施:
1、水平段加强井身质量控制,轨迹尽量靠设计井眼轨迹,保证轨迹平滑,同时保证轨迹在要求的靶区内。
2、本井采用不混油低摩阻体系,钻井过程中加强钻井液性能维护,不断提高钻井液性能润滑性、防塌性能,尽量优化钻井液性能。
3、本井水平段水平位移长达1225m,加强性能维护,防水平段定向期间托压、粘卡等复杂情况的发生;同时提高携岩能力,防止岩屑床的形成,保证井下安全。
4、本井预测A点附近有微小裂缝,水平段将钻遇3套断层,钻进期间司钻严把操作关,同时加强井控坐岗,及时发现井漏等复杂情况,第一时间采取有效措施进行处理,保证井下和钻具安全。
5、加强钻具管理和入井前的检查,保证入井工具安全,确保施工顺利。
6、根据邻井情况,本井预测含有硫化氢,后期钻进过程中加强硫化氢监测,发现硫化氢后及时处理。
7、钻井与地质、泥浆、定向协调配合,确保本井顺利钻达完钻井深。
3、积极配合甲方做好完井新工具试验
在 两口外围重点井完井作业期间,两次积极配合甲方试验多次可回插储层保护工具。该工具主要是在漏失井时,通过钻具送入工具组合快速封堵,将完井阶段漏失井完井工序由5个减少至3个,减少漏失40%以上。
井队组织相关技术人员,提前了解工具原理,做好施工方案及相关准备工作,确保了试验的顺利完成。